卡塔尔CP1工程2.6m厚底板高性能泵送混凝土裂缝控制

【摘 要】混凝土裂缝控制是工程建设中技术上的重点与难点问题。

根据卡塔尔CP1工程当地热带沙漠气侯,炎热干燥、低温季节昼夜温差达26℃、强侵蚀的临海环境条件, 结合IR3、IR4灌溉水池泵站底板2.6m厚的结构特点,从混凝土原材料优选、配合比设计、施工工艺、混凝土温控等方面采取有效的措施,保证底板不分层并一次浇筑,其各项质量指标符合标准要求。

毕业论文网    【关键词】厚底板高性能泵送混凝土 环海强侵蚀热带沙漠气候裂缝控制   1. 前言   混凝土裂缝控制是工程建设中技术上的重点与难点问题。

裂缝一旦形成,特别是基础贯穿裂缝出现在重要的结构部位,危害极大,它会降低结构的耐久性,削弱构件的承载力,危害建筑物的使用安全。

根据卡塔尔CP1工程IR3、IR4灌溉水池泵站大块体、大面积、大厚度混凝土的结构特点,在施工中制定一系列混凝土裂缝控制措施,取得一定的成果。

CP1工程是卡塔尔市政建设投资较大的工程,也是中国水利水电建设集团公司最大的跨国工程,合同总额约15亿多美元。

主要工程内容包括8.5km地下公用箱涵、2个2.5万m3饮用水池和2个2.2万m3的灌溉水池等7个大型工程项目。

其中IR3、IR4灌溉水池泵站是CP1工程的重要分项工程之一,其结构混凝土强度等级为C40/20D(D表示最大粒径,二级配),底板尺寸55.7×55.7m(长×宽),底板厚度2.6m,总面积为1551m2,共分12块施工。

其中单块最大浇筑方量超过1200m3。

2.裂缝控制难点    工程当地属于热带沙漠气侯,炎热干燥,且混凝土施工处于强侵蚀的临海环境条件,年平均降水量仅125毫米。

高温季节4~11月,天气炎热潮湿,最高气温可达46℃,最高月平均气温34.7℃;低温季节12月至次年3月,天气温和少雨干燥,白天最高气温依然达到35℃左右,最低气温7℃,温差达22℃~28℃,昼夜温差很大,其中3月份月平均气温26.8℃。

此外,灌溉水池泵站底板最大埋深10m(?—7.50m左右),常年地下海水水位均在地面下2.5m左右(?±0.00m左右)。

如何在强侵蚀性、高温差、沙漠海洋性气候条件下,满足浇筑大面积、高厚度基础高性能泵送混凝土的质量要求、不产生危害性裂缝,是IR3、IR4灌溉水池泵站混凝土施工的最大难点。

3.裂缝控制措施   3.1. 优选原材料   3.1 .1水泥   水泥用量是混凝土收缩率的重要因素,采用降低水泥用量的方法来降低混凝土的绝对温升值,可以使混凝土浇筑后的内外温差和降温速度控制的难度降低,降低混凝土最高温升,降低混凝土所受的拉应力,也可降低保温养护的费用,这是大厚度、大体积高性能混凝土配合比选择的首要特殊因素。

CP1工程选用碱含量不超过0.6%的低热OPC42.5硅酸盐水泥,采用低胶凝材料用量控制为380kg/m3,低于国内C35~C40高性能混凝土胶凝材料总用量不宜高于450kg/m3的标准,且胶凝材料的抗蚀系数不大于0.8%,经试验确定水泥用量不超过260kg/m3。

3.1.2 粉煤灰和硅粉    根据卡塔尔规范规定,结合C40/20D高性能混凝土温控要求(混凝土到达现场温度不超过30℃,内部最高温度不超过70℃,内外温差不超过25℃),混凝土中掺入适量的掺合料,降低混凝土水化热同时保证高性能混凝土电通量、渗透性、氯离子含量、硫酸根离子含量的特殊要求(见表2)。

通过试验和经济比较确定选用上海和印度产粉煤灰和硅粉,其掺量分别控制为120kg/m3 和26kg/m3。

3.1.3 外加剂和水    高性能混凝土中掺加一定用量外加剂,根据BS(英国)、ASTM(美国)相关标准特殊要求,外加剂选用必须同时满足“外加剂不含氯离子、其他几项指标亦同时满足要求”两个条件。

通过对产自第三国的四种外加剂试验检验结果对比,最终选定约旦生产的PC—240高效减水剂,其掺量控制不超过1%。

拌和用水经检验选用当地可直接饮用的饮用水,水的各项质量指标满足要求。

3.1.4 砂石骨料    骨料的物理力学性能、化学成份直接或间接影响高性能混凝土性能。

选用5~10mm、10~20mm连续级配粗骨料,细度模数2.80—3.00的中砂,砂、石含泥量控制在1%以内,并不得混有有机质等杂物且无潜在硅—碱反应,杜绝使用海砂。

该国家绝大部分陆地处于沙漠化,因地下岩石长期受到氯盐水的侵蚀,早已形成强风化状态。

所以,经试验检验确定选用骨料从迪拜购买,岩性有硬质辉长岩和石灰岩两种,其各项指标检测满足要求。

3.2高性能混凝土配合比设计    按照BS(英国)、ASTM(美国)及DIN(德国)标准,结合CP1工程特殊规范要求,根据我们多年混凝土配合比设计经验,经对0.35、0.34和0.33不同水胶比高性能混凝土试验结果比较,选定采用0.33的水胶比,利用相对较低的水泥用量,大掺量粉煤灰、硅粉,外加剂掺和料等技术配制出抗氯离子渗透能力较高的高性能混凝土

因IR3、IR4底板为钢筋混凝土结构,混凝土氯离子总量(包括水泥、粉煤灰、硅粉、粗细骨料、水、外加剂等所含氯离子含量之和)控制应不超过胶凝材料总量的0.1%。

混凝土配合比设计参数见表1,其耐久性试验结果见表2,其他各项指标经检验也均满足特殊规范的特殊要求。

混凝土配合比设计于2008年11月份经业主、咨询单位批复后并投入本工程使用至今。

3.3混凝土工艺控制措施   3.3.1 混凝土拌制    混凝土采用强制拌和机拌制,严格控制总搅拌时间不得小于120S,确保颗粒较细、比表面积大的硅粉与其它组分材料充分搅拌混合并发挥作用。

每月定期校核称量系统精度确保准确称量和控制允许偏差。

另外,从管理方面建立了原材料进场检验制度和混凝土出机检验制度,确保原材料和成品混凝土质量。

IR3、IR4底板混凝土浇筑时间在当地低温季节的1~3月份。

1~2月期间采用“加冷水”拌制,3月期间采用“加冰+加冷水”的混凝土预冷措施,保证混凝土出机口温度。

冷水温度控制在2~4℃。

3月份每m3混凝土最大加冰量也需40kg,方可严格控制新拌混凝土出机口温度在20~22℃。

砂石骨料全部采用遮阳棚防晒堆存,既减少砂石骨料表面的吸热,又减少了其表面的粉尘。

散装水泥进场温度,尽量控制在60℃以下,粉煤灰、硅粉掺和料提前组织和储存。

3.3.2 混凝土运输、浇筑过程控制   混凝土水平和垂直运输采用混凝土泵车及混凝土搅拌汽车,因平均运输距离超过12km,浇筑时及时加强生产和浇筑现场协调,控制混凝土自生产至浇筑现场运输时间不超过1h,合理控制混凝土入仓速度,减少入仓时间,降低其温升,保证供料强度和连续性。

混凝土入仓坍落度,必须控制在100~150mm范围之内,入仓温度控制在30℃以下。

实际施工中超出规定的范围,则摒弃或视为废料处理。

尽可能避免在白天16时至次日10时完成浇筑,减少浇筑过程阳光直接照射与蒸发,降低仓面环境温度。

底板混凝土浇筑过程中严格控制混凝土振捣时间15~30s,要求振捣密实,振捣时应均匀一致,以表面不再显著下沉,开始泛浆为宜,随浇筑速度,表面采用?{面机及时?{面,防止表面龟裂。

另外,由于浇筑混凝土坍落度较大,浇筑强度受到限制,台阶浇筑台阶不明显,混凝土浇筑采用分层推移浇筑方法。

为防止混凝土面层起粉、塑性收缩及因初凝期收缩、塑性沉降而产生非结构性表面裂缝,须对表面用木模子进行至少两次搓压,终凝前须完成最后一道搓压,然后立即覆盖塑料布和麻袋片保水保温

24h内严禁其表面踩踏和堆放施工材料。

钢筋在高温环海强侵蚀环境下极易被氧化。

表面混凝土随时间推移逐渐碳化而降低或失去保护作用,导致钢筋锈蚀、有效截面减小、力学效能降低、钢筋与混凝土粘结力减小等危害因素,影响钢筋混凝土整体性和结构寿命,因此,振捣后钢筋保护层厚度禁止出现负误差。

3.3.3 混凝土拆模、养护    混凝土强度达到设计强度的75%以上,混凝土中心与表面最低温度控制在25℃以下方可拆模。

根据底板混凝土的特殊要求,设立了混凝土养护专业队伍,并建立了24h巡视制度,负责现场养护和维护等工作。

对于1~2月份浇筑混凝土收仓初凝后12h及时进行保温、洒水养护;对永久暴露面连续养护时间不少于设计龄期。

对于3月份浇筑混凝土收仓后8h开始初期保温、洒水养护;严格控制进水温度不超过20℃~25℃,降温速度少于1℃/d,混凝土与水温差少于25℃,连续洒水时间不少于15d。

3.3.4 低温保温    为确保IR3、IR4底板混凝土保温效果,永久水平面采用麻袋、厚度100mm和导热系数≤0.037W/m?K的聚乙烯泡沫塑料被湿水保温,侧面采用同样的聚乙烯泡沫塑料保温保温

根据气温变化,严格控制拆模时间,避免低温时段拆模。

拆模尽量在气温较高的时段,同时备好足够的保温被,做到边拆模边保温准备,防止在混凝土低强时产生裂缝;对于大风天气,要求养护专业队伍进行加固和维护保温被。

每天有专人负责收集、分析、登录现场混凝土浇筑入仓、浇筑保温、通水、养护信息;检测部负责混凝土材料、拌和、加冰、仪器埋设信息的收集、分析、登录,QC负责温控的汇总、分析和报告。

4. 混凝土温度监测    采用电偶极导线测温法进行混凝土温度监测。

每个仓号在浇筑之前,按照IR3、IR4底板结构特点,共埋设了3处9个测温线头,进行测温。

每处布置上、中、下三个测温线头,其中上线距表层面10cm,下线距基础面10cm。

测温起始时间以仓面混凝土收仓为准,持续14天完成。

最大温降速率控制不超过4.0℃/d,如果测温数据出现异常时,将延长测试时间,直至混凝土温度趋于准稳定状态。

根据IR3、IR4底板混凝土温度观测结果,混凝土浇筑后2~3天的内部最高温度峰值为64℃和最大温差达到22℃。

5.结语IR3和IR4灌溉水池泵站底板大厚度、大面积、大体积高性能泵送混凝土裂缝控制措施于2008年1~3月浇筑实施,在强侵蚀性热带沙漠海洋性气候、高性能混凝土泵送条件下,采取优选材料、“双掺”技术、优化配比、减少水泥用量、不分层且一次浇筑、表面补水养护保温保湿等有效控制措施,使混凝土内部最高温度、最大温差均未分别超过70℃、25℃的规范要求值,混凝土其他技术指标检验结果(见表2)也均满足相关规范标准,且至今底板混凝土均未发现表面或侧面、深层、收缩、温差和安定性等任何裂缝泵站投产使用效果良好,达到预期目的和效果。

参考文献:   [1]高性能混凝土应用技术规程CECS207 ,2006;   [2]卡塔尔国家QCS2000 规范;   [3]卡塔尔RPS混凝土规范;   [4]混凝土结构耐久性设计与施工指南,CCES01—2004;   [5]吴中伟,廉慧珍 高性能混凝土1999   注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。

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