440t/h CFB锅炉掺烧煤泥对各系统的影响及应对措施

摘要:440t/h循环流化床锅炉在实际掺烧煤泥生产活动中,由于煤泥粘度大、粒度细、热值低等特性,对锅炉给煤系统排渣系统燃烧系统的稳定运行产生了较大影响,通过对煤仓积煤、床温降低、床压波动、排渣冒灰等问题进行分析,提出相应解决措施。

关键词:循环流化床;煤泥;积煤;措施。

1 前言。

河南蓝光环保发电叶县分公司#1、2锅炉分别为哈尔滨锅炉厂与杭州锅炉厂制造的单炉膛一次再热、平衡通风、固态排渣,超高压参数循环流化床,自然循环汽包炉。代写论文自2010年起为降低发电及供热成本,改善附近洗煤厂的煤泥造成环境污染现状,开始在两台440t/h循环流化床锅炉中开始掺烧煤泥掺烧比例由最初的8%逐渐增加到60%。随着掺烧比例的增加,煤泥自身的特性对相关系统的影响也日渐突出,以#2炉为研究对象,通过对影响因素的逐一分析,制定切实可行的改善措施,保证锅炉在大比例煤泥掺烧工况下安全运行。

2 锅炉主要参数与煤种特性对比。

锅炉主要设计参数(BMCR工况)见表1。

表1 锅炉容量与设计参数。

过热蒸汽最大连续蒸发量/(th—1) 440 过热器出口汽压/MPa 13.7 过热器出口汽温/℃ 540 再热器进口汽压/MPa 4.45 再热器出口汽压/MPa 4.27 再热器进口温度/℃ 383.1 再热器出口温度/℃ 540 给水温度/℃ 256.1 排烟温度/℃ 138。

锅炉设计与校核煤质特性见表2。

表2 锅炉设计与校核煤种特性。

煤种 设计煤种 校核煤种 收到基碳分Car(%) 32.76 26.98 收到基氢分Har(%) 2.27 1.91 收到基氧分Oar(%) 3.72 3.93 收到基氮分Nar(%) 0.53 0.55 收到基硫分St.ar(%) 1.00 1.20 收到基灰分Aar(%) 48.74 54.43 收到基全水分Mt(%) 10.98 11.00 干燥无灰基挥发分Vdaf(%) 36.03 37.23 收到基低位发热量Qnet.v.ar(kJ/kg) 12401 10023。

入炉煤泥特性见表3。

表3 煤泥特性。

煤种 煤泥 收到基碳分Car(%) 24.32 收到基氢分Har(%) 1.35 收到基氧分Oar(%) 4.20 收到基氮分Nar(%) 0.56 收到基硫分St.ar(%) 0.87 收到基灰分Aar(%) 41.12 收到基全水分Mt(%) 28.78 干燥无灰基挥发分Vdaf(%) 32.14 收到基低位发热量Qnet.v.ar(kJ/kg) 8.9。

3 掺烧煤泥对给煤系统的影响与改善。

锅炉煤仓实际结构如图1所示,两个容积为550m3的煤斗供给给6台出力为40t/h的称重皮带式给煤机通过锅炉前墙给煤。为防止煤仓积煤,在仓壁上安装有振打电机及液压疏松机。

掺烧比例在10%以下时,采用原煤煤泥煤仓混掺的方式,但是随着掺烧比例的加大,同仓混掺出现了棚煤、贴壁、堵煤等现象,机组负荷因断煤从105MW降至60MW~40MW的现象时有发生,严重影响锅炉的稳定经济运行。

根据以上情况,在#3给煤机入口上部加装旋转清堵机进行试验性运行,经过3个月的连续运行,试验效果良好,#3给煤机断煤频率大幅下降,试验期间其余给煤机断煤现象仍然严重,于是掺烧方式改变为煤泥原煤分仓供料,这样以来即使单侧煤泥仓3台给煤机全部断煤,那么另外的一侧仍能保持80MW负荷。

图1 煤仓结构图。

鉴于试验结果,旋转清堵机在解决煤仓贴壁和棚煤、积煤问题上,的确起到了良好的效果,于是制定以下措施:对剩余5台给煤机在小修期间同样加装旋转清堵机,断煤情况下,只要有四台给煤机的连续稳定出力就可以保证锅炉正常经济运行;同时上煤方式仍然是煤泥原煤分仓供料;每天进行两次降低煤位作业,避免煤仓上部贴壁现象;一周进行一次煤泥原煤互换煤仓,在倒仓前对将要上煤泥煤仓先上100t原煤进行砸仓,清除煤仓壁上的原始积煤,避免大面积棚煤现象。

通过以上措施,煤泥对给煤系统的影响降到了最低,使锅炉在大比例掺烧煤泥时,给煤系统仍能连续稳定出力,保证机组负荷处于正常范围。

4 对排渣系统的影响与改善。

锅炉除渣系统如图2所示,由4台出力16~20t/h的水冷滚筒冷渣机和4条出力38t/h的链斗输送机组成,锅炉排渣孔位于炉膛左右两侧紧贴布风板处,事故放渣管接于#4冷渣机下渣管气动阀后。

掺烧煤泥后,由于煤泥颗粒较细燃烧后产物大部分被烟气携带至电除尘装置除去,而煤泥的掺入减少了原煤的入炉量,于是冷渣机排渣量降低,未被烟气携带走的灰颗粒则进入冷渣机,导致冷渣机出口冒灰现象随煤泥掺烧比例的增加日益严重,造成了范围较大的粉尘污染。

代写论文为了防止由锅炉掺烧煤泥产生大面积扬尘现象,制定以下措施:在冷渣机出口(位置处)加装一根负压管,并且对原来存在的一根负压管进行补漏作业,两个负压管全部由除尘器前烟道引来,确保在冷渣机出口在微负压状态,这样通过冷渣机排出的粉尘就能被吸进除尘器前的烟道;同时,在发现单台冷渣机冒灰严重时,及时调整燃烧,减少距冒灰冷渣机最近给煤机煤泥送入量。由此,冷渣机出口冒灰造成的环境污染现象得到了有效的遏制。

图2 锅炉除渣系统图。

5 对燃烧系统的影响与运行调整。

煤泥原煤同时进入锅炉后,煤泥先由团状吸收炉内高温物料的热量分裂成颗粒状,然后挥发分析出,进而进行燃烧燃烧后的高温灰颗粒在炉内空气动力场作用下向上运动,与纯原煤相比,掺烧煤泥将会对床温、床压、分离器效率、尾部受热面产生一定影响,代写论文为了分析研究锅炉在大比例掺烧煤泥时对燃烧系统的影响,我们在机组负荷105MW和95MW时进行大比例掺烧煤泥与纯原煤燃烧工况对比,各工况参数如表4所示。

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