工程回填土强夯地基的检测分析

摘 要:在对软土地基进行加固处理时,强夯法是一种常用的施工方法,具有适用范围广泛、加固效果显著、施工机具简单、经济效益好等优点。

本文以实际工程为例,在工程回填土加固前,对地基承载力情况进行标准贯入分析和静力触探试验分析,然后采用强夯法对回填土地基进行加固处理

通过强夯过程中对地基土表层夯沉量和超孔隙压力消散的监测,以及夯后地基承载力的检测,综合分析和评价强夯加固处理效果。

毕业论文网   关键词:强夯地基 静力触探 分析   1.前言   强夯处理法又叫做动力压密法或动力固结法,是基于重锤夯实逐步发展起来的一种地基加固方法。

地基加固时,通过将重锤抬至距离地面10m~20m后将重锤落下,利用重锤产生的冲击力达到加固地基土的目的。

利用强夯进行加固施工不仅可以提升地基的强度,而且可以降低地基土的压缩性,提升地基土的均匀性,降低施工后的差异沉降。

2.工程概况   某工程位于东海大桥以南,规划总用地面积约200万m2,包括集装箱堆场、码头生产作业区、工作船码头等。

陆域施工总面积约120万m2,分为A、B、C、D、E五个大区,每个大区内分为若干小区。

根据不同地质条件,采用不同设计方法进行地基加固施工

其中,B区地基为吹填砂回填,采用强夯加固,区域总面积约51.7万m2。

强夯施工工艺采用二遍点夯一遍普夯,点夯能量采用3000kJ,普夯能量采用1200kJ。

3.强夯前标准贯入和静力触探试验结果   通过实地勘查并结合相关资料得知,采取吹填砂形成的B区回填土层主要包含如下几种类型的土质:①Ⅰ1—3灰黄色冲填土;②Ⅰ1—3t灰黄色冲填土混黏性土;③Ⅰ1—3j灰黄色淤泥质粉质黏土夹粉砂。

在这三种类型的土层中,稳定性最差的是淤泥质粉质黏土,土质不均匀,局部为粉质黏土夹粉砂,为软塑状,施工中应采取恰当的方式进行加固处理

针对此工程地基特征,如果施工处理不当,地基土体强度没有有效加强,会使地基土呈现不稳定状态,影响上部结构稳定性,使堆场上行走的重型机械倾倒,给港区生命财产安全造成威胁,因此施工前应在现场对土质进行原位测试,了解土质的基本特性,以便采取有效的强夯方案进行施工,提高施工效率。

对现场土体分别进行标准贯入和静力触探试验,得出如图1、图2的试验结果(图示曲线包含强夯之后的试验结果)。

通过对图1与图2得出的数据进行分析可知,地基土在加固处理以前,标准贯入平均击数为6.8击;静力触探比贯入阻力Ps平均值为3.84MPa。

根据数据与标准对比可得出如下结论:   (1)结合“建筑抗震设计规范”的相关要求,将静探数值代入相关公式中计算出粉细砂在Ⅶ度地震条件下的液化指数为21.5,进行比照可知粉细砂液化现象处于“严重”等级。

(2)根据静力触探比贯入阻力Ps平均值判别,粉?砂在Ⅶ度地震不液化的临界Ps值应为4.1 MPa。

但实际检测结果所得出的数值小于临界值,由此也可判断出粉细砂处于液化状态。

(3)对粉细砂的土质进行颗粒分析,发现颗粒较细而且分布均匀,属于不良级配。

平均粒径为dso=0.064/0.11mm。

粒径含量为8%,低于不液化土的粒径含量标准,属于易液化的土质。

通过以上分析可知,由于该层粉细砂处于地下水位下,受到地下水的作用,土层呈现出较为松散的状态,粉细砂土层在Ⅶ度地震作用下会出现一定程度的液化现象。

因此,为了提高土层的压缩模量与抗压强度,改善地基土的孔隙分布,必须对地基进行必要的夯实处理

4.吹填砂地基强夯施工技术4.1强夯施工   强夯施工前,施工人员必须先进行试夯,以得出最佳的单点夯击能量、夯击次数等相关参数,为施工顺利实施提供有效数据。

实际施工中应结合试夯所得出的数据,并根据现场情况,采取合理的强夯方案进行施工,提高施工效率。

4.2地基强夯处理检测与效果分析   地基强夯加固处理效果判断依据主要有三方面:强夯过程中夯沉量的变化情况、孔隙压力消散速度和强夯结束后地基承载力原位测试结果。

(1)夯沉量   通过对强夯过程中各个阶段夯沉量的测量可知,各阶段平均夯沉量为88cm,地基土堤得到了很好的夯实与压缩,强夯效果明显。

夯坑周围地面变形示意图如图3所示。

通过对图3进行分析可知,夯坑体积为10.3m3~20.1m3,隆起系数16.5%~32.2%。

造成隆起现象主要是粘性土所造成的,强夯后经过开挖处理,发现厚度达1m的粘性土处于隆起状态。

(2)观测孔隙压力   对孔隙压力进行观测可发现随着夯击数的不断增加,孔隙压力呈现出上升趋势,达到某一击数后,孔隙压力的上升幅度趋于平缓状态。

孔隙压力过程线如图4所示,具体观测结果分析如下:   ①当夯锤落地后,孔隙压力的变化曲线不是在短时间内完成的,而是经过一段时间后才逐渐上升到峰值的,造成这种现象的主要原因是测点距离与土的渗透性引发的。

②每进行一次夯击,孔隙压力就会不断上升,当达到五击后,孔隙压力的上升速度趋于平缓状态,夯击12次后,孔隙压力不再变化,由此也说明了夯击数量要适当,以12击为宜。

孔隙压力一般在几个小时内即可消散,当夯击量达到12击后,孔隙压力可达58 kPa,但1h后,可降至31.3kPa,在6h左右,孔隙压力可完全消散。

孔隙压力测点的埋设水平距离为2.3m、2.99m 和5m,埋设深度则在5.3m~5.9m之间,经检测可知,孔压测点的埋设水平距离在2.3m 和 2.9m时孔隙压力变化基本一致。

但间距在5m处的孔压,前两次夯击时孔压变化与2.3m 和 2.9m处基本相同,在第三击时有较大的差异,随着夯击次数的不断增加,孔压增值越来越小,几乎处于水平线上。

综上可知,强夯法在水平方向的挤密范围较小而且间距超过5m后,孔隙压力与夯击次数之间无关。

(3)原位测试实验结果   通过采取强夯法对粉细砂地基加固处理后,对地基土承载力进行标准贯入和静力触探试验,原位测试试验结果见图1与图2。

标准贯入试验平均击数为19.6击,夯后比夯前提高了12.8击,增长率达188%。

静力触探ps值平均值为8.56MPa,夯后比夯前增长了4.72MPa,增长率为123%,完全满足抗震临界值的相关标准,起到了一定的加固效果。

强夯处理完成后,研究人员对土质进行取样检测,发现位于地面以下10.5m处的淤泥质土的密实性明显得到增强,由此也表明了采取强夯法对地基进行加固处理,效果显著。

5.结束语   综上所述,在对工程软土地基加固处理时,使用强夯进行加固处理提高了土体的承载力,降低了土体的压缩性,能有效控制工程投运后地基的沉降量,同时也消除了地基土体出现液化的可能,可以取得良好的加固效果。

实践证明,使用强夯法对类粉细砂地基进行加固是可行的,地基经过强夯处理后其土体承载力提升了近2倍。

通过使用强夯法对软土地基进行处理施工过程中粉细砂中的孔隙压力能够快速消散,只要施工设备安排合理,可以采用不分遍施工技术进行施工,以加快施工进度。

参考文献:   [1]白李妍.强夯法和强夯置换法在深厚人工填土层中的应用[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2007,34(12):39—41.   [2]刘世奇,陈静曦,潘冬子.强夯处理湿陷性黄土地基的效果分析[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2004,31(6):19—21.

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