膨胀管补贴套管技术在张海31―27L井中的应用

摘 要:随着油田开发后期的到来,套损井越来越多,是严重制约油田进一步提高采收率的主要原因之一。

而常规补贴套管技术施工工艺复杂、工序多、修复后井眼内径变化较大。

膨胀补贴套管技术克服了以往套管补贴技术存在的不足,具有施工工艺简单、套管修复后永久密封且井眼尺寸变化小的特点,通过在张海31—27L井中的成功应用,取得了良好的效果。

毕业论文网   关键词:膨胀套管补贴   引言   油水井井下套管损坏是目前老油田开发中日益突出的问题,不但给油水井作业带来难度,而且造成油藏注采井网不完善,部分井区或层系的控制储量损失,是制约油田开发进入中后期进一步提高采收率的主要因素之一。

20世纪80年代,壳牌公司最先对膨胀技术进行了研究和应用【1】。

WeatherFord公司在膨胀技术的管材、工具、工艺等方面也进行了大量开发和现场应用

应用膨胀技术套管补贴修复提供新的方法和手段,克服了以往补贴技术存在的缺点,具有良好的应用前景。

一、膨胀补贴套管技术   该技术就是将膨胀管管下到需要补贴的位置,以机械和液压结合的方法,由下往上或由上往下,通过拉力和压力使补贴管发生永久塑性变形,从而达到密封套损井段、恢复油水井正常生产的目的【2】。

1.膨胀机理   实体膨胀管的膨胀变形涉及复杂的金属变形机理及金属力学问题,目前较为常用的分析方法是有限元分析法,计算较为复杂,需用迭代法求解【3】。

膨胀时,在将要膨胀的管内下入膨胀机构,膨胀机构主要由心轴和膨胀锭构成,然后利用液力或机械力推动心轴沿套管轴线移动,使管子膨胀至塑性变形区域,在典型情况下,管子可以膨胀25%,但具体膨胀的幅度还要根据管子直径而定,现场应用中一般所需的膨胀量小于25%。

2技术特点   膨胀管的优点:机械性能好,抗内压、外压及抗拉应力大,尤其抗内压的性能与膨胀前基本一致。

膨胀实体管的缺点:膨胀性能差,最大膨胀率25%,膨胀力大,最高膨胀力为35MPa,选材要求高。

二、施工步骤   1施工准备   根据地质数据,对该井套管下入深度、壁厚、变形段等数据进行详细核对及校深。

起出井内全部管柱及工具。

地面精确测量入井管串长度,以保证膨胀管下到位。

2刮削和洗井   下套管刮削刮削至需补贴井段。

在需补贴的井段及两端上下各8m反复刮削5次。

刮削完成后大排量洗井,去掉原套管内壁上的水泥残渣、毛刺、死油和硬蜡等物,以保证膨胀补贴时有效贴合密封。

3通井、管柱试压   下通径规+球座(单流阀)+油管,通井至补贴井段,保证膨胀管柱下入通畅。

投球,对油管柱试压45MPa,15min无泄漏。

4下膨胀管柱   油管与插接矛连接并插入膨胀管内,使其与膨胀管内插接桶连接,所有连接保证连接可靠,打压不漏。

5打压胀管   连接高压管接头和软管,校核指重表,记录管柱悬重。

启动泵车,并将泵车的输出排量调定到20L/min,开始打压胀管。

当压力表读数达到某一峰值读数时开始胀管,当指重表读数低于原始记录40kN~50kN时上提管柱,使指重表指针回到原位置。

继续打压胀管,管柱上行当胀头从膨胀管内被提出,泵车压力明显下降,管柱上窜,胀管结束。

停泵泄压,拆除高压接头和管线,提出油管管柱

三、现场应用   1张海31—27L井基本情况   张海31—27井测试时井深3407m,井深最大斜度9.38°,油补距13.53m,套补距14.18m。

井内套管244.5mm(内径224.4mm)下至2533.26m。

2张海31—27L井60臂井径成像测井   自然伽马、磁定位:自然伽马、磁定位资料在解释过程中,是用于深度校正的测井曲线,保证本次测井全部资料的深度对齐,并与完井资料深度一致。

60臂井径测井:有60个独立的井径臂,对应每个臂有一个独立的探头,将每个井径臂的变化情况全部传输到地面,可测量反映管柱内壁的六十条井径,地面处理后可成直观图像。

可提供套管腐蚀、变形及破损成像资料。

测井显示本井套管破损处:442.8—443.0m,最大半径:120.38mm,正常井径:112.62mm。

根据张海31—27井60臂井径成像测井解释对该井井段442.8m—443.0m进行套管补贴

3膨胀技术参数   膨胀技术指标:膨胀膨胀施工压力≤45MPa;修复后,补贴段通径为φ199mm;修复补贴段密封压力不低于15MPa;修复膨胀管机械性能达到J55钢级。

4施工过程   刮削、洗井和通井后,利用下带球座的通井管柱,投球试压45MPa,30min不降,合格。

利用油管下入补贴管,顺利下至补贴位置438.25—447.40m。

胀管时原悬重40kN,膨胀启动压力24MPa,胀管时行走压力在21—30MPa之间,大钩负荷在40kN之间。

补贴过程正常、顺利完成。

井筒整体试压15MPa,稳压30min压力不降。

下钻柱组合:φ193mm磨鞋+5″钻杆,历时5h钻通底堵。

钻通后上下划眼多次,并继续下放管柱至244.50×139.70悬挂器处。

四、结论及建议   1、膨胀套管补贴技术操作简单方便,悬挂力度大,不易松动脱落,密封可靠,耐高温,与原井套管形成双层套管,提高了套管的强度,延长套管的使用寿命。

膨挤过程使得膨胀管轴向上缩短,因此要精确地考虑膨胀管的使用长度。

2、臂井径成像测井解释数据准确,为补贴施工成功提供技术依据。

3、现场成功应用表明,膨胀技术用于补贴修复套管是完全可行的,而且是先进的、高效的,补贴后井眼内径变化很小,有利于后续生产措施的实施,应用前景广泛。

参考文献   [1]余金陵,周延军,王锡洲.膨胀技术应用研究初探[J].石油钻探技术,2002,30(5):55—57.   [2]赵金洲.实体膨胀补贴技术研究新进展[J].石油钻采工艺,006,28(4):17—19.   作者简介   麻惠杰,男,大港油田滩海开发公司产能建设部,助理工程师   基金项目:渤海湾盆地黄骅坳陷滩海开发技术示范工程(2011ZX05050)。

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