轮南3—2—16H井钻井二开施工总结及问题分析

王栋 曲广超 白荣生 唐凯 尹衍明摘要轮南地区油田已开发3年久属老油区存地层亏空现象和以前开采存定差异。

相较油田钻井施工二开施工更易出现问题可能会发生泥包钻头轨迹不平滑定向托压及卡钻等。

轮南36井例对钻井二开施工出现问题进行了分析和总结。

关键词泥包钻头;定向托压;轨迹不平滑;卡钻图分类3 献标识码轮南36井是塔里木盆地轮南断垒带轮南3背斜构造西断块口开发井(采油井)位新疆轮台县轮南油田3井区L3井口北东方向90。

设计井深508707600 (斜深垂深)目层三叠系油组、3。

该井09年月7日开钻09年6月6日钻至井深538500 完钻。

钻井周期988天完井周期590天。

施工出现问题较不作论述而二开施工出现了泥包钻头钻头侧翼流道堵死机速异常定向钻进托压钻进憋泵井眼轨迹不平滑及粘卡等问题[]。

下面就二开施工情况进行总结并详细分析出现问题。

二开施工情况总结 二开地层、岩性及泥浆性能二开地层层序新近系、古近系、白垩系、侏罗系、三叠系。

岩性粉砂岩泥岩砂岩、煤层、细砂岩、深灰色泥岩

井段0~0 泥浆性能密08~ g3粘8~80。

井段0~808 泥浆性能密~3 g3粘80~0。

二开钻头及井段L36井二开共用牙轮钻头钻头8只复合钻头只。

其只复合钻头分别由江汉、海锐、宝石三钻头厂生产。

钻头基情况见表现将三复合钻头使用情况进行对比分析。

江汉钻头使用情况()入井使用情况。

①次入井使用井段60~653 进尺93 ;层位;岩性褐色泥岩、灰色泥岩、灰色泥质粉砂岩;纯钻75 ;平机速57 复合机速6 (钻压~6 )定向机速9 (钻压6~ )。

②二次入井使用井段390~05 进尺5 ;层位;岩性褐色泥岩;纯钻3 ;平机速5 (控钻进)。

()出井情况。

次出井、二次出井起出复合钻头牙轮正常外径磨损切屑齿有正常磨损无崩齿、齿、齿裂现象。

海锐钻头使用情况()入井使用情况。

①次入井使用井段705~788 进尺83 ;层位;岩性深灰色泥岩主、夹灰色泥质粉砂岩、灰色砂岩;纯钻 ;平机速0 复合机速35 (钻压~6 )定向机速69 (钻压6~ )。

②二次入井使用井段788~9 进尺;层位;岩性深灰色泥岩;纯钻8 ;平机速58 复合机速363 (钻压~6 )定向机速 (钻压6~ )。

()出井情况。

起出复合钻头牙轮正常外径磨损切屑齿次出井正常磨損无崩齿、齿、齿裂现象切屑齿二次出井崩齿颗其余正常磨损无崩齿、齿、齿裂现象。

3 宝石钻头基情况()入井使用情况。

使用井段05~87 进尺 ;层位;岩性褐色泥岩、灰色泥岩、深灰色泥岩主、夹灰色泥质粉砂岩、灰色泥质粉砂岩、灰色砂岩;纯钻7 ;平机速35 复合机速 (钻压~6 )定向机速9 (钻压6~ )。

()出井情况。

起出复合钻头牙轮正常外径磨损切屑齿崩齿6颗其余正常磨损无崩齿、齿、齿裂现象。

施工数据分析及结论通对表、表和表3进行分析可知钻头成宝石>江汉>海锐(依据齿密);使用周期以00 进尺例、相层位宝石可结余趟钻且每多钻进约 以实钻机速计算可结余周期约3天;钻头价格江汉>海锐>宝石综上所述宝石复合钻头各项表现处优势;造斜到比较井眼井段50~5057 起下0趟钻使用8 "牙轮只只复合钻头只单只钻头进尺93 平机速7。

二水平段390~95 起下3趟钻使用8 "复合钻头3只单只钻头进尺机速67 ;相比较定向段使用复合钻头进行定向作业会提高机速

二开施工存问题及分析 定向作业泥包钻头问题及分析由所钻地层侏罗系底部褐色泥岩段导致泥浆粘切高、有害固相高、含油量低。

斜井段和水平段定向作业段定向作业调整井斜和方位钻具组合电阻率(全长9 外径8 井眼59 )外径排量定情况下泥浆携带有害固相上返到地面较少井底泥浆流变性能变差有害固相分散到泥浆堵塞流道[]。

机速异常、侧翼流道堵死问题及分析泥浆劣质固相含量高含油低建议控制钻井液粘切、坂含、高温高压失水及泥饼尽量提高排量将含油量提高至5%。

周期性加入沥青携带井底岩屑防止钻头重复切削造成有害固相进步增加。

每次活动钻具尽量5 以上尽量依靠外径较扶正器携带部分岩屑上行。

钻进除砂除泥体机和离心机使用率达00%清除有害固相[3]。

3 托压、憋泵问题及分析09年3月日定向复合钻进作业井深653 ~5083 存定向工具面稳定托压现象以及工具面不稳憋泵现象。

分析该段岩性段泥岩、粉砂质泥岩要跟进固体和液体润滑剂控制粘切、坂含、高温高压失水及泥饼;利用机械钻机优冲击送钻缓托压现象;井斜30°以钻具倒装近钻头接入水力振荡器;电阻率外径(全长9 外径8 井眼59 )与水平井井底面接触面积是造成托压原因。

定向工具面不稳不托压会有憋泵现象岩性砂岩、泥质粉砂岩控制钻压防止吃入地层太多发生憋泵。

满足地质要多次调整轨迹致使轨迹不平滑问题及分析该井导眼段实测数据能对井侧钻井筒提供指导依据侧钻井眼实钻频繁调整靶使得轨迹不平滑。

了满足地质要钻具结构加入电阻率钻具螺杆上有近鉆头扶正器钻具刚性增强轨迹也不平滑造成起下钻困难井下复杂。

5 发生粘卡问题及分析轮南老井区地层亏空产生压差(设计地层压力邻井L3实测地层压力系数093L3X实测地层压力系数0)。

泥浆性能对井下工况不适应(地层封堵和泥饼质量等)动塑比不低03压失水低5高温高压失水低9、坂含控制0保持含油量6%摩阻系数低0磺化材不低3%含砂量不高0%值不低8良流变性断性补充乳化沥青液体进步提高泥浆防塌能力;根据目层砂岩施工情况钻进入优质泥浆(主要材润滑剂、超细碳酸钙、乳化沥青等)每30 拉短起下使井壁形成泥饼并破坏岩屑床。

定向钻进观察泵压及工具面变化发生托压立即提至原悬重开盘开除正常摩阻挂卡不超5否则放至原悬重开再上提活动定向施工前提前入带玻璃球优质泥浆降低定向施工粘卡风险复合钻进扭矩上限设定30%扭矩异常弱化参数若不能缓及上下提划正常恢复钻进。

泵压异常及检地面原因每打完单根认真划眼至畅通方可接单根;认真做参数记录尤其空参数、划眼参数、突发异常参数准确判断摩阻情况和井下情况;起下钻程遇特殊情况静止长要及活动钻具;钻具结构加入水力振荡器降低粘卡风险。

3 结论()塔里木油田老区块部署开发井是要重新研究、实践、改进程。

通对轮南36井钻井二开施工总结及问题分析提高了对轮南、桑塔等些老油区开发井认识合理施工方法可以提升钻探效率减少生产程问题。

()对老区块开发井存地层压力系数低地层能量亏空地层岩石骨架不稳定现象是钻井必须考虑问题。

泥浆配伍性也是要深入研究课题。

(3)钻井作业必须按照钻井设计施工遇复杂情况结合实际从钻井液、钻具组合、井眼轨迹、操作等方面着手要认真分析原因制定切合实际控制措施并落到实处。

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