提高热控锅炉壁温的安装质量

摘要:通过本文分析热控锅炉壁温安装质量问题,提高壁温温度计投入准确度,准确监测锅炉壁管温度,确保了该机组未出现爆管现象,一次通过168小时试运行。

毕业论文网   关键词:锅炉 壁温质量准确度       业主质量目标    在中电国际姚孟600MW机组项目中,业主为保证#6锅炉稳定运行,避免出现锅炉爆管现象,准确监测锅炉壁温度,必须保证壁温温度计安装质量

锅炉金属壁温是机组正常运行的重要监视参数之一,其工作流程为:    铠装热偶温度计“热端”插入壁温块内感受管壁温度、“冷端“(通过控制电缆传输)智能前端控制器(通过通讯电缆传输)控制室操作员站屏幕 供运行人员监控炉管壁温,避免出现锅炉爆管现象。

如果出现测温元件测    量不准、引线断路等质量问题,则只有在停炉时才能处理。

调查分析    在省内近期600MW机组电厂试运中,出现因安装原因,造成锅炉壁温元件损坏、测温不准确现象,温度计投入准确率仅94%,影响运行人员对锅炉壁温度的正确判断。

省内600MW机组电厂热工壁温安装质量问题进行了调查,调查情况见表1         3、可行性分析    技术角度上QC小组成员中有经验丰富的技术员和高级工,多次开展技术攻关,解决了现场各类技术难题;业主方重视,为保证壁温安装质量,业主、监理严格进行质量四级验收检查

实例比较,省内同类型60万机组壁温投入准确率已达到了100%。

4、原因分析    根据收集的数据资料,针对影响热控壁温投入率的质量问题从人、料、法、环4个方面入手,逐条分析影响因素,并确定主要因素:    4.1施工方案考虑不细致:经核对厂家图纸、工程联系单,壁温温度计引出线槽无设计具体位置、增加146点温度计安装位置传真件与现场不符。

如果施工方案不细致准确,将直接影响壁温安装质量

4.2焊工培训力度不足:不锈钢壁温块与T91母材焊接使用新型焊材―镍基焊条,必须组织焊工进行上岗前练习,培训合格者方可上岗。

4.3壁温集热块材质问题:质检员吴纬、刘大涛对锅炉厂已焊接157点和设计增加146点壁温集热块,依据国标《火电施工质量检验及评定标准――焊接篇》规定,分3批次委托焊接工地进行了100%光谱检验,检查结果见下表:          4.4温度计校验问题:质检员吴纬、王丰力对原设计的157只和增加146只壁温温度计,分2批次委托调试工地进行了100%校验,结果全部合格。

4.5 机械损伤、丢失:热控壁温温度计敷设时,与机务、保温专业立体交叉施工,温度计易被砸断、烧坏等,同时个别人员素质不高,盗窃已敷设的温度计,造成温度计断路。

刘新义在#6锅炉壁温支架、线槽上悬挂《成品保护牌》10块,派专人对该区域每天检查,未发生温度计砸断、丢失现象。

4.6电缆质量问题:质检员吴纬、王丰力依据国标《火电施工质量检验及评定标准――热工仪表篇98版》第7.3.1条规定,对到货3批次75盘热控壁温电缆进行了电缆敷设前100%检查

检查结果见下表:             4.7质检力度不足:如果壁温焊接后不牢固、温度计插入后松动、电缆接线后松动,这些关键工序完成后,不严格进行三级质检,将直接影响壁温安装质量试运锅炉割管检查进入炉顶大包内施工时,加强对壁温温度计巡视检查

经分析主要原因:施工方案考虑不细致、质检力度不足。

5、制定对策、实施针对以上得出的二项主要影响因素,经过讨论和研究,分别制定出对策并实施    5.1解决设计与现场不符问题,针对设计增加146点壁温安装位置传真件与现场不符问题,质检员吴纬、王丰力与设计工代、业主、锅炉厂工代,共同将设计图、厂家图与现场安装位置进行核对,对其中6点调整安装位置试运中这6点壁温温度计运行正常。

5.2优化壁温温度计电缆安装位置温度计电缆安装位置不合理,易损伤。

贾金波、吴纬,按照“就近布置”原则,二次设计壁温温度计安装方案,并制作样板,获得监理、业主同意;303只壁温温度计安装锅炉本体两侧栏杆外,靠近智能前端,分别布置在72米(14个)、50米(2个)16个支架上; 壁温支架由原来花角钢+线槽制作,改为全部采用[200电缆线槽全封闭制作,将温度计电缆分别穿入上、下线槽固定,互不影响;支架上每只温度计外露部分套上耐高温玻璃丝管、石棉布防护,试运安装位置满足热工检修、维护方便,运行中温度计电缆运行正常。

5.3完善壁温焊接技术交底:针对焊接技术交底不细致技术员吴纬编制壁温焊接工艺卡9份、焊接技术交底2份,对焊工蔡天增进行焊接交底;焊工蔡天增按照交底要求对新型焊材―镍基焊条,进行焊前练习5次。

结果焊工蔡天增熟悉了焊接技术交底、镍基焊条的性能。

实施4:壁温焊接检查:针对壁温焊接后未全部做检查,焊工蔡天增对设计增加的146只壁温焊接完毕自检合格后,填写自检记录5张,质检员吴纬进行外观工艺复检;质检员吴纬对焊接的146只壁温块委托焊接工地进行100%着色检查,热处理报告,结论为:合格。

5.4壁温温度计牢固性检查:针对温度计安装不牢固、温度计接线松动问题,工地质检员吴纬、贾金波在现场用万用表对303只壁温温度计,分4批次对照安装自检记录进行复检,发现炉左72米高过3点温度计固定松动,炉右72米屏过温度计2点接线松动,当场要求施工人员重新固定接线,再次检验合格。

通知项目部质检、监理、业主验收合格,办理四级质量验收表1份、隐蔽工程签证2份,试运中303点壁温温度计测温准确率达到100%。

5.5 壁温温度计编号准确性检查:针对就地温度计编号与DCS显示不符,为方便检修维护,工地技术员王丰力在固定支架、智能前端贴上设备KKS编码;贾金波与调试人员核查每支就地温度计冷、热端编号是否一致;核查冷端编号与智能前端编号、DCS显示是否一致,试运中就地温度计编号与DCS显示完全相符。

6、效果检查    在静态安装阶段,业主和监理对303点壁温,从集热块焊接壁温温度计安装、智能前端安装电缆接线、与DCS上显示一致性,进行了全过程监督检查符合设计、规范要求,通过了四级验收;    在动态运行阶段在#6机组酸洗、吹管、整启、168期间,对303只锅炉壁温温度计运行状况进行跟踪各阶段测温准确率均达到了100%,锅炉没有出现1次爆管事故。

姚孟#6机组从分部试运到整套启动一次通过“168”过程中,热控锅炉壁温温度计测温准确率达到了100%,锅炉运行中没有出现1起因测温不准而引起的爆管事故。

它标志着热工专业在60万机组的安装质量上又上了一个台阶,同时为公司节约了大量的试运经费。

热工锅炉壁温温度计由于安装工艺优良,被中电投姚孟项目部评为精品安装项目,业主给予了“河南一火热控工艺质量优良”的高度评价。

7、总结    将姚孟工地《提高热控锅炉壁温安装质量技术总结》,在热工处2008年度质量工作会议上,向其它工地进行介绍、推广;对热控60万机组壁温温度计安装作业指导书、热工焊接作业指导书和技术交底进行更新;将发现并解决的问题汇总编入热工处《热控专业反质量通病措施》。

注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。

0 次访问