一起汽轮机烧瓦事故的原因分析及防范措施

摘 要:介绍了一起火电厂运行人员因缺乏保护主设备安全的意识、业务水平差,误判断、盲目操作,引起汽轮机烧瓦事故

分析了事故原因,总结了事故教训,并提出了防范对策。

毕业论文网 /2/view—12234107.htm  关键词:盲目操作;汽轮机烧瓦事故;分析   中图分类号:D92 文献标志码:A 文章编号:1673—291X(2015)01—0327—02   前言   2011年01月31日,某火电厂汽机房报废机组拆除工程。

外委单位―某省工业设备安装公司施工人员聂某,在独自拆除6号机变电小室门时,门板倒向正在运行的8号汽轮机事故油管上,致8号机油管连接焊缝断裂泄漏。

由于8号机组“主油箱油位低”信号未接线,未报警,运行人员未及时发现漏油现象,未及时解列机组,造成8号机组断油烧瓦

一、事故经过   2011年01月31日凌晨,负责5号、6号报废机组拆除工程的某省工业设备安装公司一工作人员聂某,在拆除6号机变电小室门(约80公斤)时,门板未扶住,倒向了8号机事故油管上,致油管连接焊缝断裂泄漏。

03时55分,8号机司机薛某发现“调速油压低”信号发,调速油泵联动(调速油压低于0.9MPa时联动),随后“调速油压低”信号消失,立即向合闸方向切换了调速油泵操作开关(把手复位),并检查调速油压1.20MPa,润滑油压0.09MPa,班长于某在没有安排现场检查的情况下,即下令断开调速油泵联动开关,并停了调速油泵,紧接着“主汽门关闭”信号发,机组负荷到零,但未解列。

汽机运行班长于某判断为机组误跳闸,令司机薛某恢复。

按复归按钮后,检查机组润滑油压0.09MPa,事故油压0.27MPa,就地挂闸,开启自动主汽门调速汽门,检查电负荷在10MW至11MW间。

04时04分,机组“润滑油压低”信号发,联动机组交、直流润滑油泵,“主汽门关闭”信号发。

04时09分,助手雒某就地检查发现油箱油位低,闻讯赶来的分场技术员朱某发现油箱油位到最低限,立即要求电气解列,关闭事故放油一道门。

由于机组解列过晚,造成了烧瓦事故

二、原因分析   1.汽机运行人员缺乏保护主设备安全的意识、业务水平差,在机组主油箱油位下降,调速油压降低,调速油泵联动的情况下,未经过认真检查分析,也未就地检查油箱油位情况,就简单地停止了调速油泵运行

在停止调速油泵后,由于调速系统安全油压降低,造成了自动主汽门关闭。

此时运行人员仍未进行认真分析和详细检查,又误判断为机组跳闸是因为停运调速油泵时的油压波动所造成,在原因不清的情况下盲目的进行了挂闸,耽误了紧急停机的宝贵时机,是造成此次事故的直接原因。

2.外包工程管理不到位。

施工队伍在拆除6号机变电小室门时,安排人员不合理,安全措施不完善,安全监护人没有在现场进行监护,使得此时拆除施工队人员在无人监管的情况下单独作业。

切割下的门板压在了8号机事故油管上,致油管连接焊缝断裂大量泄漏,造成油压低8号机低油压保护动作跳闸,是造成此次事故的间接原因。

3.8号机事故油管焊缝质量不良,强度不够;油管远端支吊架生根处焊接工艺不当,强度过低导致了油管在外力作用下损坏,是造成此次事故的间接原因。

4.主油箱油位高、低报警信号投入不正常,失去了报警作用,使运行人员没有及时发现油位下降的异常情况,是造成此次事故的间接原因。

三、防范措施   1.认真对照《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》,切实落实各项反事故措施,纠正油箱油位报警漏接线、低油压保护定值偏低和低油压保护不跳发电机的问题。

并对其他机组的类似问题进行检查和整改。

2.加强运行人员的技术培训力度,提高对系统的熟悉程度,提高风险防范意识,确保设备安全运行

3.加强外委工程项目的安全管理,严格审查承包单位资质和人员的安全培训教育情况;加强现场的安全监督管理,监护人不到现场,不许施工。

4.在拆除系统和运行系统之间,设置安全围栏,悬挂安全警示牌,进行可靠的隔离,防止施工人员触及运行设备。

5.迅速组织对机、炉管道焊缝及油系统焊缝进行普查,及时消除影响设备安全运行的隐患。

[责任编辑 陈 鹤]。

0 次访问