冷冻机循环水系统改造

摘 要:本文主要介绍了冷冻机循环水系统改造前后的情况,及改造后产生的经济效益。

毕业论文网   关键词:冷冻机;循化水;改造   河南永银化工实业有限公司,一期建设规模为10万吨/年烧碱和12万吨/年聚氯乙烯,概算投资10亿元,项目投产后预期产值11亿,利税1.8亿。

项目下设烧碱厂、PVC厂,同期配套盐矿和水泥厂。

烧碱分厂采用日本旭化成公司四台零极距自然循环电解槽,烧碱10万吨/年,液氯3万吨/年,由于我公司PVC分厂停产使我分厂液氯生产压力增加至年产液氯7万吨。

我公司氯气液化的工艺流程为氯处理工序来的原料氯气(约0.15MPa.G、30℃)进入液化器与自螺杆压缩机组来的氟里昂液体换热后约在—22℃下大部分被液化液化器的液化效率靠调节尾氯气量来控制。

液化器的液氯与尾氯气(少量未被液化氯气与其它杂质气体)进入液氯分离器,在液氯分离器中进行气液分离,分离后的液氯流入液氯储槽, 尾氯气体送往氯化氢工序或废气处理工序。

螺杆压缩机组的作用是将在氯气液化器内蒸发回来的低压制冷剂R—22蒸汽压缩至高压状态,再冷却为高压过冷液体,供氯气液化器使用。

从螺杆压缩机组来的氟里昂液体,由氯气液化器壳体下部流入壳体吸收热量,蒸发后的氟里昂气体经上部回气管被压缩机吸入,重新进行压缩、冷凝、节流、蒸发,不停地将氯气液化液氯

氯气在常压下为气体,但在加压或降低温度时可使其液化,本工序即利用这一原理进行生产,用氟里昂作为冷冻剂冷却液化氯气

来自氯氢处理工序的原料氯气在一定的压力(0.15MpaG)下经氯气液化器与氟里昂间接换热后,使氯气冷却到低于该压力下的临界温度(—22℃左右)时,大部分氯气被冷凝成液氯

氯气的压力与液化温度成单值函数关系,一定的氯气压力,具有一定的液化温度,压力上升,液化温度随之上升;压力下降,液化温度随之下降。

由于我公司液氯生产压力的增加新安装4万吨冷冻机组一台,现在液氯价格高,而盐酸价格较低,做液氯比做盐酸划算,但随天气变热,液氯产量降低,为提高液化效率,增加液氯产量,故对冷冻机冷却水改造,新增加4万吨冷冻机组后我公司液氯产量达到250吨/天,由于进入夏季外界温度升高使我公司的液氯产量下降至240吨/天,经过公司组织有关专家进行研究,我公司对冷冻机组的循环水进行改造,我公司4万吨冷冻机组为武汉新世界制冷有限公司的W—JLYLGF4.0Ⅲ机组一套包括(微机控制经济器螺杆式压缩冷凝贮液机组氯气液化器、液氯气液分离器、控制柜)组成主机电机为280kW,我公司氯气液化系统采用氟利昂冷冻机直接液化,随着天气越来越热,环境温度升高,冷却循环水温度逐渐上生,冷冻机的排气压力逐渐升高,液化效果降低;我公司利用废氢气安装燃氢锅炉副产蒸汽,所以5℃水系统采取溴化锂机组制冷,5℃水系统能力大。

故决定对冷冻机冷却水进行改造,原冷冻机冷却水进出口管道为DN150,改造采用5℃水管道是DN80(有现成管道可利用)。

冷冻机组原循环冷却水量是将改造5℃水循环水量的3.5倍,水的比热是一样的,假设水的流速不变,则改造后水的温差将大幅增加,原冷冻机组原循环冷却水温差为2—4℃,则改造后温差则为7—14℃,根据这一计算此改造是可行的,改造前后对比如下:   改造前:我公司4万吨冷冻机组使用循环水冷却,油冷系统为循环水冷却,循环水温度为30℃左右,循环水压力为0.25MPa左右,循环水管道为DN150管道冷冻机在5月的各项数值为:   我公司经过与相关技术人员及冷冻机厂家沟通后,对冷冻机冷却水进行改造,由原来循环水冷却改造成现在的5℃水冷却,将5℃水管道循环水管道连接安装阀门,防止两种水互串,冷冻机油冷系统不变还为循环水冷却便于控制油温,5℃温度为7℃左右,循环水压力为0.4MPa左右,循环水管道为DN80管道冷冻机经过改造后启运6月的运行数值如下表:   根据表2可以看出我公司冷冻机改造后各项运行指标都有所优化,每天可以多产液氯为10吨,每吨液氯现在市场价为700元,每天液氯能为公司增加效益为7000元,而且每小时可以节约动力电为45度左右,每天可以节约1080度电,电费按0.6元计算,每天节约电费为600元,总利润7000+600=7600元,每月可以为公司增效228000元。

改造我公司用的是废旧DN80管道管道约为100m,增加两台DN80阀门即可,此改造投资小收益较大,而且不用更改工艺是非常可行的。

2 次访问