4″套管井修井工具研究与应用

摘要:4″套管技术是修复51/2″套管损坏井及侧钻井的一种有效手段。

随着油田的不断开发,4″套管井的数量不断增加。

由于内径小、修井时钻具与套管环空间隙小、施工泵压高、套磨铣钻屑不易返出等特点的限制,修井配套工具不多,工具选用范围小,增加了修井的难度。

针对这种情况,参照常用工具原理结构及井下落物等情况,对4″套管井配套工具进行了研究,引用了一系列适合于处理小井眼工具,并通过现场作业应用与实践,取得明显成效。

毕业论文网 /2/view—12021594.htm  关键词:4″套管井;修井;配套工具;应用   中图分类号:TB   文献标识码:A   文章编号:1672—3198(2015)06—0197—02   14″套管修井工艺的研究   4″套管落物一般为管类落物、杆类落物、绳类落物、小件落物

但是4″套管内的修井与51/2″套管内相比,存在着入井钻柱尺寸复杂、外径大、内径小,外受井眼环空限制、内受打捞工具尺寸限制,导致打捞工具不匹配,卡钻几率较高;并且还存在着环空间隙小、摩阻大、施工时泵压高、扭矩传递困难、套磨铣形成的铁屑无法有效返出等技术难题。

为了完善4″套管修井配套技术,在施工时,我们依据4″套管的内径小的状况,参照常用工具类型、原理、结构以及井下落物等情况,考虑修井工具的可靠性、有效性、实用性,引进了一些钻、磨、铣系列修井工具,尽可能减少对施工造成的影响。

1.1钻、磨、铣系列修井配套工具   (1)小直径套铣头、套铣筒。

依据4″套管井内径以及2″油管外径为参数,设计出套铣头和套铣筒的外径为80mm,内径为66.5mm,其壁厚为6.0mm。

可用来套铣2″油管的本体。

用套铣筒和套铣头配合使用来套铣油管环空堵剂、水泥、坚硬的沉砂等。

(2)小直径磨鞋。

设计的磨鞋外径为75mm,长度250mm。

用来磨铣4″套管井内水泥塞、堵剂、砂塞等物质。

(3)小直径螺杆钻。

根据大直径螺杆钻具的结构、原理、参数,设计出适合4″套管井的小直径螺杆钻具,其外径为73mm,长度2.76m。

配合磨鞋、套铣筒来磨铣、套铣砂塞、水泥塞等物质。

1.2管类、杆类、小件打捞系列修井配套工具   (1)2″小接头滑块打捞矛。

以4″套管的空间为依据,在2″滑块捞矛的基础上改进出2″小接头滑块捞矛,矛杆直径48mm,接头直径80mm,长度0.8—1.5m,安全负荷400KN,可以打捞落井的管类落物

(2)2″可退式打捞矛。

2″可退式打捞矛,矛杆直径48mm,接头直径80mm,长度1.0—1.5m,安全负荷30吨。

工具动作灵活可靠,操作简便易行,不易破坏鱼顶,打捞成功率高,可循环冲洗鱼顶,一旦落物遇卡,可根据需要退出落物

(3)小直径母锥。

直径母锥外径为80mm,因2″油管加大丝扣处外径是65.9mm,其最大内径为66mm,接头直径73mm,长度为400mm。

用母锥可以打捞那些无法内捞的落鱼,也可用来修复鱼顶。

打捞直径38—66mm,打捞许用拉力400kN。

(4)小直径公锥。

直径公锥直径为80mm,长度560mm,打捞范围38—67mm,用小直径公锥可打捞带接箍的2″油管,也可以用来倒掉油管接箍。

(5)2″可退式捞筒。

根据4″套管井的空间尺寸,设计捞筒的外径为80mm,内径61mm,长度800mm。

可用来打捞2″油管本体,2″油管加大处不能打捞

其许用提拉负荷400kN。

打捞范围58—60.3mm。

(6)2″倒扣捞矛。

2″倒扣捞矛是根据2″油管和4″套管井的尺寸在21/2″倒扣捞矛的基础上进行改进,矛杆直径设计为48mm,接头直径80mm,长度620mm。

打捞范围49—52mm,许用拉力390kN。

(7)活页打捞筒。

活页打捞筒用来打捞带有接箍的抽油杆。

根据4″套管井的内径,设计其外径80mm,接头直径73mm,长度300mm可用来打捞19mm、22mm的抽油杆。

带接箍的抽油杆进入捞筒,顶开活页后上提管柱即可捞获落鱼。

打捞成功率较高。

其提拉负荷300kN。

活页打捞筒也可以用来打捞断头下部的接箍。

(8)开窗一把抓

根据常规一把抓的结构、原理,设计出78mm、长度1000m,接头直径73mm的外加厚油管接箍。

一把抓牙齿以上20cm处对称开窗,把壁厚减掉2mm,做成薄壁开窗一把抓

24″套管修井工具的实际应用   2.1施工工艺流程   4″套管施工作业生产流程:查寻该井的井史、井况→根据施工要求进行井下工具选用→出台施工设计、施工准备→按设计及操作规程起下钻作业→钻、铣、磨、打捞→下完井管柱、交井。

下面以明354侧为例,进行阐述4″套管修井工具的实际应用。

2.2明354侧井施工过程   (1)查寻该井井史、井况。

明354侧井是2009年8月投产的一口侧钻井,该井全井为4″套管

人工井底2050.5m,射开层位S2下2—5、射开井段1844.0—1991.6米,钻遇油层32.2米,2009年8月酸化投产,2009.12补孔酸化,2010.3上修要进行冲砂、补孔。

(2)井下工具选用。

本次作业要进行冲砂,从井史、井况来看生产时间不长就要冲砂说明该井出砂严重,因此施工中要放慢速度。

冲砂工具首选小直径螺杆下带套铣或磨铣或75mm空心磨铣工具进行处理。

(3)施工准备。

根据施工标准上全套合格修井设备,立井架。

(4)起下钻作业、完井。

本次施工全过程使用的是60mm油管+专用井下工具

因此对所下工具要认真检查是否合格,并检查钻具组合数据。

打捞操作要严格执行操作规程,起钻时必须平稳,起出工具要认真检查捞获情况,根据检查情况决定继续用此工具打捞或更换。

2.3明354侧井施工简况   (1)施工时首先起出井下生产管柱,根据设计要求我们选用下75mm×0.13m空心磨鞋+60mm油管组合下探落实砂面后以上5—6m时开泵正循环洗井,缓慢下放至遇阻位置,加压10—20kN正转磨铣,泵压5.0MPa,排量500L/min,转速60r/min,磨铣至1945米,无进尺。

起出空心磨鞋发现,外壁没有划痕,检查螺杆钻堵死。

分析原因这是由于磨铣过程中加压过多、水泥车的排量小、更换单根不及时造成的。

(2)下80mm×0.25米平底磨鞋+60mm油管组合下至1945米开泵正循环洗井,缓加压5kN用液压钳正转套铣,泵压5.0MPa,排量500L/min,转速40r/min,进尺至1945.9m,无进尺,起出钻具。

平底磨鞋有明显的磨损,经验分析认为油层套管有可能点性变形或者有落物

(3)为落实井下情况,决定下75mm×0.17m铅模+60mm油管组合下至1945m,冲洗,泵压5.0MPa,排量500L/min,缓慢下放于1945.9m,加压30kN,打印,起出铅印,印痕为35mm—40mm的杆类物体。

(4)认真筛选工具,决定使用外径为80mm可打捞直径38—66mm的小直径母锥+60mm油管组合下至1945米开泵正循环冲洗,排量500L/min,泵压5.0MPa,下探到1945.9m,加压2kN—5kN正转15圈—30圈,起出直径母锥,无捞上。

分析捞不上的原因用小直径母锥造扣时下面的落物跟着转圈,故造扣打捞不成功。

(5)问题找到了,决定使用80mm×1000mm的一把抓+60mm油管组合下探到1945.9米,正转油管加压70kN下放到1946.8米,无进尺,加压增至180kN,打捞起出一把抓,两个牙齿弯曲,没有捞上,牙齿不能完全收回,落物漏出。

(6)根据印痕分析及以上两次打捞情况来看,决定在一把抓牙齿以上20公分处对称开窗,把壁厚减掉2mm,做成薄壁开窗一把抓和60mm油管组合下井,打捞深度1946.9m加压110kN,打捞起出开窗一把抓,从开窗处一把抓弯曲,没有捞上。

工具牙齿胀开,这是工具壁薄所至。

(7)根据三次打捞失败原因分析,决定加工内钩套铣筒,其外径80mm×2000mm、壁厚10mm底部开深为30—35mm的10个牙齿。

在距牙齿20cm—30cm处镶4mm钢筋4根上下交错两层,该工具的最小内径25mm。

与60mm油管组合下到1945.9米,正转油管加压80kN下放到1947.5米,无进尺,加压增至180kN,打捞起出内钩套铣筒,捞上36mm长300mm螺栓一条。

而后下75mm×0.13m空心磨鞋+60mm油管组合顺利的冲洗到井底,为下步工序迎来了时间。

该井从搬迁到完井仅用15天时间就圆满完成了施工任务,使该井死而复生,这与正确的修井工艺技术与选用合适的修井工具有莫大的关系。

该井下泵生产后日增油4吨,为油田原油上产作出了贡献。

3认识与结论   (1)改进打捞、钻、磨、铣适合小井眼系列修井工具,以满足处理小井眼事故的需要。

(2)处理小井眼落物,要首选成熟的常规专用配套工具,在常规工具无法处理的情况下,则另行设计加工适用的打捞工具,实施打捞

(3)打捞复杂落物时,要组织相关人员充分论证方案实施的可行性,做到不增加新的事故。

(4)处理小件落物打捞时,使用大直径工具打捞、尽可能不正循环冲洗打捞,以免造成卡钻事故。

(5)明354侧井成功的解决了用2″油管在4″套管井内钻、磨、铣等施工,但加压要控制在0.5吨—1.0吨。

(6)明354侧井的成功作业,解决了4″套管所需用的工具,为今后处理该类事故具有指导意义。

参考文献   [1]赵磊,姚凯等.简明井下工具实用手册[M].北京:石油工业出版社,2004,(11).   [2]李璐安等.小井眼井修井作业技术的应用分析[J].石油勘探与开发,2005,(06).

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